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超高壓換流變壓器現(xiàn)場(chǎng)長(zhǎng)時(shí)空載和100%總損耗負(fù)載試驗(yàn)的工程應(yīng)用
作者:jkbyq  來源:本站  發(fā)表時(shí)間:2020-5-16  點(diǎn)擊:2043

中國(guó)南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司超高壓輸電公司檢修試驗(yàn)中心的研究人員潘志城、鄧軍、陸春玉、張晉寅,在2020年第3期《電氣技術(shù)》雜志上撰文,針對(duì)投運(yùn)12年的缺陷換流變現(xiàn)場(chǎng)長(zhǎng)時(shí)空載和100%總損耗負(fù)載試驗(yàn),對(duì)試驗(yàn)原理、試驗(yàn)設(shè)備參數(shù)、試驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施進(jìn)行了探究。

空載損耗測(cè)量結(jié)果與出廠值的偏差為+1.24%,無明顯變化,換流變鐵心無明顯缺陷。負(fù)載試驗(yàn)過程發(fā)現(xiàn)局部熱點(diǎn)溫升異常情況(局部溫度達(dá)到92.2℃),檢查分析熱點(diǎn)原因?yàn)轫敳肯溲芈菟ń^緣套性能下降,在漏磁作用下產(chǎn)生過熱。采用加裝引流線的方式進(jìn)行處理,處理后再次開展12h 100%總損耗負(fù)載試驗(yàn),相同位置溫度下降至49.7℃,基本消除了熱點(diǎn)缺陷。

換流變壓器是直流輸電系統(tǒng)中連接直流側(cè)與交流側(cè)的核心設(shè)備。換流變壓器空載損耗和負(fù)載損耗是變壓器性能的重要參數(shù)。空載損耗的測(cè)量能檢查發(fā)現(xiàn)變壓器鐵心是否存在缺陷,如局部過熱、局部絕緣不良、鐵心多點(diǎn)接地等。負(fù)載試驗(yàn)是評(píng)估換流變繞組缺陷、過熱型故障的重要手段。

100%總損耗電流下的負(fù)載試驗(yàn),相當(dāng)于溫升試驗(yàn)與負(fù)載試驗(yàn)的二合一,能夠在長(zhǎng)時(shí)間大電流的試驗(yàn)條件下診斷出換流變的損耗是否會(huì)隨著電流的增大產(chǎn)生額外的損耗,如果換流變內(nèi)部有電流致熱型故障,則換流變的損耗會(huì)隨著電流的增大而增大,在最大電流下出現(xiàn)損耗的突增或換流變局部溫度的升高。100%總損耗負(fù)載試驗(yàn)是判斷換流變電流致熱型故障最為有效、考核手段最為嚴(yán)格的試驗(yàn)。

本文針對(duì)超高壓換流變開展現(xiàn)場(chǎng)長(zhǎng)時(shí)空載和100%總損耗負(fù)載試驗(yàn),對(duì)試驗(yàn)原理、試驗(yàn)設(shè)備參數(shù)、試驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施進(jìn)行了探究,試驗(yàn)過程發(fā)現(xiàn)局部熱點(diǎn)溫升異常情況,檢查分析熱點(diǎn)原因?yàn)轫敳肯溲芈菟ń^緣套性能下降,在漏磁作用下產(chǎn)生過熱。采用加裝引流線的方式進(jìn)行處理,處理后再次開展12h 100%總損耗負(fù)載試驗(yàn),相同位置溫度下降至49.7℃,基本消除了熱點(diǎn)缺陷。

1 換流變壓器的缺陷情況

貴廣直流輸電工程±500kV安順換流站極2 Y/ A相換流變參數(shù)見表1。換流變?cè)?004年6月投運(yùn),2004年7月開始乙炔含量超過規(guī)程注意值(1L/L),并呈現(xiàn)緩慢增長(zhǎng)趨勢(shì)。2006年穩(wěn)定在峰值21L/L后開始下降,2009—2015年穩(wěn)定在1~4L/L,2016年5月10—15日,乙炔從4.5L/L上升到6.2L/L,增長(zhǎng)速度過快。由換流變油色譜數(shù)據(jù)和負(fù)載數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn),油色譜異常程度與換流變負(fù)載情況存在關(guān)聯(lián)性。

表1 換流變參數(shù)

2016年5月16日,運(yùn)行單位對(duì)缺陷換流變進(jìn)行停電更換,隨后開展診斷分析工作。拆解換流變閥側(cè)3.1、3.2套管過程中發(fā)現(xiàn)油中端部銅環(huán)與出線裝置屏蔽筒之間存在摩擦痕跡和黑色油泥(如圖1所示),取樣檢測(cè)黑色油泥中含銅、鋅、碳等成分,分析認(rèn)為該套管油中端部銅環(huán)與出線裝置屏蔽筒之間存在長(zhǎng)期摩擦產(chǎn)生過熱或放電。

換流變閥側(cè)3.1、3.2套管運(yùn)至套管廠家進(jìn)行了修復(fù)及出廠試驗(yàn),試驗(yàn)結(jié)果合格后運(yùn)回安裝。為評(píng)估換流變是否具備投運(yùn)條件,對(duì)檢修后的換流變開展感應(yīng)耐壓及局放試驗(yàn),同時(shí)增加12h長(zhǎng)時(shí)空載試驗(yàn)和12h 100%總損耗負(fù)載試驗(yàn),試驗(yàn)過程中密切監(jiān)測(cè)油色譜數(shù)據(jù)。

圖1 閥側(cè)3.1套管和出線裝置屏蔽筒故障

在現(xiàn)場(chǎng)開展換流變的感應(yīng)耐壓及局放試驗(yàn),試驗(yàn)結(jié)果合格。

2 長(zhǎng)時(shí)空載試驗(yàn)和100%總損耗負(fù)載試驗(yàn)的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施

現(xiàn)場(chǎng)長(zhǎng)時(shí)空載試驗(yàn)和100%總損耗負(fù)載試驗(yàn)受制于現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)環(huán)境惡劣、所需試驗(yàn)容量大、無功補(bǔ)償精度要求高等問題,在國(guó)內(nèi)外尚沒有任何開展超高壓換流變現(xiàn)場(chǎng)長(zhǎng)時(shí)空載試驗(yàn)和100%總損耗負(fù)載試驗(yàn)記錄,國(guó)內(nèi)外可見報(bào)道中僅有在±800kV普洱換流站檢修大廳開展過額定工況下?lián)Q流變現(xiàn)場(chǎng)負(fù)載試驗(yàn)。

2.1 長(zhǎng)時(shí)空載試驗(yàn)

換流變長(zhǎng)時(shí)空載試驗(yàn)一般從電壓較低的繞組(該換流變采用在閥側(cè)繞組加壓的形式)施加額定電壓、額定頻率的正弦波,其他繞組(網(wǎng)側(cè)繞組)開路,試驗(yàn)接線圖如圖2所示。在此條件下測(cè)量換流變的空載損耗和空載電流。長(zhǎng)時(shí)空載試驗(yàn)的主要目的是精確測(cè)量換流變的空載損耗,將測(cè)量結(jié)果與出廠值進(jìn)行比較,從而檢查換流變磁路上是否存在缺陷。

圖2 長(zhǎng)時(shí)空載試驗(yàn)的接線圖

三相交流10kV電壓輸入變頻電源柜,變頻電源柜輸出0~12kV電壓,經(jīng)過中間變壓器,再通過閥側(cè)3.1、3.2套管端子對(duì)稱加壓,1.1套管端子懸空,1.2套管接地。將換流變分接開關(guān)檔位置于額定檔,對(duì)應(yīng)的閥側(cè)額定電壓為209.5kV,中間變壓器采用對(duì)稱加壓(低壓側(cè)反向并聯(lián),高壓側(cè)串聯(lián))的方式,則中間變的高壓側(cè)額定電壓選定為120kV,考慮到變頻電源柜的輸出電壓范圍,低壓側(cè)選定為10kV。

出廠試驗(yàn)的空載損耗值為116.3kW,試驗(yàn)過程中換流變的視在功率為145.5kVA,因此,高壓側(cè)額定電流選定為1A。變頻電源柜容量為200kW。為測(cè)量空載電流和電壓,在試驗(yàn)回路中增加了精度為0.01級(jí)的電流互感器和0.1級(jí)的電壓互感器,設(shè)備接線圖如圖3所示。

圖3 長(zhǎng)時(shí)空載試驗(yàn)的接線圖

2.2 100%總損耗負(fù)載試驗(yàn)

500kV換流變100%總損耗負(fù)載試驗(yàn)電流大,為額定電流的1.15倍。100%總損耗一般在600kW左右,試驗(yàn)所需的變頻電源容量大,試驗(yàn)無功補(bǔ)償精度要求高。

100%總損耗負(fù)載試驗(yàn)一般從電流較小的繞組(該換流變采用在網(wǎng)側(cè)繞組加壓的形式)施加額定頻率的電壓,其他繞組(閥側(cè)繞組)短路,使閥側(cè)繞組達(dá)到要求的電流值。100%總損耗負(fù)載試驗(yàn)主要目的是精確測(cè)量換流變的負(fù)載損耗,將測(cè)量值與出廠值比較,以評(píng)估換流變是否存在繞組缺陷、過熱型故障等。

換流變采用網(wǎng)側(cè)加壓、閥側(cè)短接方式,網(wǎng)側(cè)有載分接開關(guān)置于最小檔位4檔(備注:4檔為最大電流分接,在此檔位下試驗(yàn)對(duì)換流變考核最嚴(yán)格),試驗(yàn)接線如圖4所示。三相交流10kV電壓輸入變頻電源柜,變頻電源柜輸出0~12kV電壓,經(jīng)過中間變壓器,再通過網(wǎng)側(cè)1.1、1.2套管端子并聯(lián)加壓,3.1、3.2套管端子短接。中間變壓器采用并聯(lián)加壓(低壓側(cè)并聯(lián),高壓側(cè)并聯(lián))的方式。

試驗(yàn)過程中,閥側(cè)繞組短路電流最大達(dá)到1416A,對(duì)應(yīng)網(wǎng)側(cè)繞組電流1032A。根據(jù)該臺(tái)換流變出廠試驗(yàn)報(bào)告,在4分接檔位、網(wǎng)側(cè)施加額定電流1032A時(shí),阻抗電壓應(yīng)為45.44kV。因此,中間變高壓側(cè)為80kV,為使變頻電源輸出電壓在10kV左右,選擇中間變低壓檔位為18kV(采用10kV抽頭與8kV抽頭串聯(lián)的形式)。同時(shí),為保證高壓輸出電流盡量小,以減小電容補(bǔ)償?shù)膲毫Γ捎脙膳_(tái)中間變并聯(lián)的方式,現(xiàn)場(chǎng)接線圖如圖5所示。

圖4 100%總損耗負(fù)載試驗(yàn)的接線圖
圖5 100%總損耗負(fù)載試驗(yàn)的現(xiàn)場(chǎng)接線

為確定無功補(bǔ)償?shù)碾娙萘浚?分接開關(guān)檔位對(duì)應(yīng)的額定電流為計(jì)算依據(jù),此時(shí)網(wǎng)側(cè)電流為1032A,損耗為585.3kW,電壓約為45.44kV,有功電流約為12.4A,無功電流為1031.92A,因此總電流中以無功電流為主。在45.44kV電壓下,要產(chǎn)生1032A電容電流,需要的電容量為72.33F。

采用改造交流濾波場(chǎng)電容塔的形式提供無功補(bǔ)償容量。一個(gè)濾波電容器共6組,每組48個(gè),每個(gè)電容量為18.05F,額定電壓為8.167kV。因此,每支路選有6個(gè)電容器,每組8個(gè)支路,每組電容量為24.07F。如果選用3組電容補(bǔ)償支路,此時(shí)的補(bǔ)償電容量為72.21F,補(bǔ)償電流為1030.16A,補(bǔ)償后無功剩余電流為1.76A,為欠補(bǔ)償。

所以中間變需要輸出1.76A的感性無功電流,加上有功電流12.4A,此時(shí)中間變輸出總電流約為12.52A,折算至低壓側(cè)為55.66A,此電流亦為變頻電源柜的輸出電流。具體濾波場(chǎng)電容塔改造的接線圖如圖6所示。補(bǔ)償電容塔的連接方式如圖7所示。

圖6 交流濾波場(chǎng)電容塔改造接線圖
圖7 補(bǔ)償電容塔的連接線方式

2.3 試驗(yàn)設(shè)備參數(shù)

為減少現(xiàn)場(chǎng)所需設(shè)備的數(shù)量,將長(zhǎng)時(shí)空載試驗(yàn)和100%總損耗負(fù)載試驗(yàn)的變頻電源柜和中間變壓器使用同一套設(shè)備,同一套設(shè)備同時(shí)滿足長(zhǎng)時(shí)空載試驗(yàn)和100%總損耗負(fù)載試驗(yàn)的需求,設(shè)備參數(shù)見表2。

表2 試驗(yàn)設(shè)備參數(shù)

2.4 試驗(yàn)結(jié)果

1)長(zhǎng)時(shí)空載試驗(yàn)

長(zhǎng)時(shí)空載試驗(yàn)的空載電流結(jié)果如圖8所示,長(zhǎng)時(shí)空載試驗(yàn)的空載損耗結(jié)果如圖9所示。空載損耗在12h試驗(yàn)時(shí)間內(nèi),最大達(dá)到117.74kW,與出廠試驗(yàn)的空載損耗值116.3kW比較,變化率為+1.24%,換流變空載損耗無明顯變化。試驗(yàn)過程每2h取油監(jiān)測(cè)絕緣油色譜變化,乙炔含量穩(wěn)定在0.1L/L、總烴穩(wěn)定在0.5~0.7L/L,滿足規(guī)程要求。

圖8 空載電流測(cè)試結(jié)果
圖9 空載損耗測(cè)試結(jié)果

2)100%總損耗負(fù)載試驗(yàn)

100%總損耗負(fù)載試驗(yàn)的負(fù)載損耗結(jié)果如圖10所示。負(fù)載損耗在12h試驗(yàn)時(shí)間內(nèi),最大達(dá)到623.3kW,與出廠試驗(yàn)的負(fù)載損耗值629.8kW比較,變化率為1.03%,換流變負(fù)載損耗與出廠值相比無明顯變化。試驗(yàn)過程每2h取油監(jiān)測(cè)絕緣油色譜變化,乙炔含量略有增長(zhǎng)并穩(wěn)定在0.15L/L、總烴含量略有增長(zhǎng)并穩(wěn)定在0.8L/L以下范圍。

乙炔和總烴含量略有增長(zhǎng)的原因是:換流變?cè)?2年的運(yùn)行過程中,絕緣油中的溶解氣體隨著絕緣油滲透到絕緣紙板,換流變檢修后熱油循環(huán)過程將絕緣油中的乙炔、總烴循環(huán)過濾,但絕緣紙板的絕緣油熱油循環(huán)過程難以涉及。在100%總損耗負(fù)載試驗(yàn)過程中,絕緣紙板中的乙炔和總烴滲透到絕緣油中,并在潛油泵的油循環(huán)作用下擴(kuò)散到整個(gè)箱體絕緣油中。

圖10 負(fù)載損耗測(cè)試結(jié)果

3 過熱型缺陷

100%總損耗負(fù)載試驗(yàn)過程中,對(duì)換流變開展紅外溫度檢測(cè),發(fā)現(xiàn)網(wǎng)側(cè)1.1套管升高座附近油箱箱蓋與箱壁連接處存在嚴(yán)重發(fā)熱情況(如圖11所示),達(dá)到92.2℃,明顯高于換流變其他位置的溫度以及正在運(yùn)行的同類型換流變相同位置的溫度。

檢查發(fā)現(xiàn)產(chǎn)生熱點(diǎn)的原因?yàn)椋喉敳肯溲芈菟ń^緣套性能下降,在漏磁作用下產(chǎn)生過熱。采用加裝引流線的方式進(jìn)行處理(如圖12所示),處理后再次開展12h 100%總損耗負(fù)載試驗(yàn),相同位置溫度下降至49.7℃(如圖13所示),基本消除了熱點(diǎn)缺陷,處理措施非常有效。

圖11 換流變熱點(diǎn)的溫度分布
圖12 缺陷處理措施-加裝引流線
圖13 處理后的熱點(diǎn)位置溫度分布

4 結(jié)論

本文針對(duì)超高壓換流變開展現(xiàn)場(chǎng)長(zhǎng)時(shí)空載和100%總損耗負(fù)載試驗(yàn),對(duì)試驗(yàn)原理、試驗(yàn)設(shè)備參數(shù)、試驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施進(jìn)行了探究。

長(zhǎng)時(shí)空載試驗(yàn)中間變壓器采用對(duì)稱加壓(低壓側(cè)反向并聯(lián),高壓側(cè)串聯(lián))的方式,100%總損耗負(fù)載試驗(yàn)采用并聯(lián)加壓(低壓側(cè)并聯(lián),高壓側(cè)并聯(lián))的方式,整合兩項(xiàng)試驗(yàn)中間變壓器的功能需求,減少了中間變壓器的數(shù)量和容量。創(chuàng)造性的采用改造濾波器電容塔的形式,解決了無功補(bǔ)償容量大和補(bǔ)償精度要求高的難題,有效減小了試驗(yàn)用電源的容量。

空載損耗測(cè)量結(jié)果與出廠值的偏差為+1.24%,無明顯變化,表明換流變鐵心無明顯缺陷。100%總損耗負(fù)載試驗(yàn)過程發(fā)現(xiàn)局部熱點(diǎn)溫升異常情況,檢查分析熱點(diǎn)原因?yàn)轫敳肯溲芈菟ń^緣套性能下降,在漏磁作用下產(chǎn)生過熱。采用加裝引流線的方式進(jìn)行處理,相同位置溫度從92.2℃下降至49.7℃,熱點(diǎn)缺陷得到有效消除。


 

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